
近日,莱州经济开发区烟台港莱州港公司深入践行“过紧日子”要求,将精细化管理深度融入生产运维各环节。面对设备故障与生产难题,一线职工不等不靠、主动作为,从细节着手、向问题发力,通过自主维修、工具革新等方式,让降本增效从口号变成看得见、摸得着的实效。
巧手改造,小配件破解大难题。登高车遥控器连接器频繁损坏,一度影响高空作业效率,且原厂配件价格高、供货周期长。技术人员主动开展技术攻关,拆解故障件、剖析电路结构,对照设备参数筛选适配配件,顺利完成线路对接与组装调试工作,快速恢复了登高车作业能力。改造后设备运行稳定,不仅节约外购费用约1万元,更将维修等待时间压缩60%,有力保障了现场作业的安全与连续。
自主攻坚,大型轮胎更换不再求人。以往大型设备正面吊轮胎更换依赖外协,费用高、耗时长。技术人员发扬“钻”“创”作风,钻研设备图纸与轮胎结构,反复模拟演练拆卸流程,并巧妙设计制作简易辅助工具。在首次自主更换作业中,仅用4小时便完成2条轮胎定位、拆卸与安装,效率提升75%,节约外协费用1万元,大型流动机械自主维修能力再上新台阶。
变废为宝,废弃地磅巧变装车“神器”。针对散改集作业中铲车举升高度不足影响装箱效率的问题,技术人员活用闲置资源,对废旧地磅进行切割、焊接、加固等工序,改造成结构稳固、高度适宜的专用作业平台。改造后铲车能够直接将货物提升至集装箱所需高度,作业流程更加顺畅高效。